制药废水-微电解-Fenton深度处理

浏览

采用铁炭微电解-Fenton联合工艺深度处理制药废水生化出水,探讨了初始pH、曝气量、反应时间等因素对微电解出水Fe2+和Fe3+变化规律、COD降解速率以及后续Fenton氧化效果的影响,为优化微电解-Fenton氧化联合工艺提出了微电解间歇加酸的理论。间歇加酸可提高微电解系统中COD降解速率和Fe2+含量,使后续Fenton氧化无需投加FeSO4·7H2O即可达到较好的COD去除效果。结果表明,当初始pH=2.5,曝气量为0.6m3/h,间歇加酸30min/次,微电解反应2h,出水投加1mL/L的H2O2进行Fenton氧化2h,COD总去除率可达81.33%;间歇加酸30min/次可将微电解反应2h出水Fe2+浓度从50mg/L提高至151mg/L,COD降解速率从10.6mgCOD/(L·h)提高至22.2mgCOD/(L·h)。
铁炭微电解-Fenton氧化联合技术,是在铁炭微电解反应后加入适量的H2O2,使微电解反应产生的Fe2+与H2O2形成Fenton试剂,Fe2+在酸性条件下催化H2O2分解产生.OH来进攻有机物分子,同时,铁离子参与络合反应,进一步对废水中有机物进行去除。
在微电解-Fenton氧化反应过程中,不同的反应条件和运行状况会导致Fe2+和Fe3+的含量发生变化,同时,一般常规微电解产生的Fe2+因极易被氧化故浓度不高,影响后续Fenton氧化效果。通过查阅相关资料,发现多数文献研究的是铁炭微电解-Fenton多个因素对有机物去除的影响,如铁炭比,PH,Fe2+、-H2O2投加量,反应时间等,而对微电解过程中铁离子产生规律、COD降解速率以及PH过程控制的研究报道较为少见,而正是出水PH和铁离子浓度决定了后续Fenton氧化的效率。
为此,笔者通过实验研究微电解-Fenton工艺中不同反应条件对Fe2+和Fe3+的含量变化及COD降解速率的影响,并提出微电解反应间歇加酸的理论,以对PH值进行过程控制,从而保持有利于微电解彻底进行的酸性环境,并能产生可满足后续Fenton需要的Fe2+,同时经过多次实验总结得出微电解-Fenton氧化联合处理制药废水运行的最佳反应条件。
石药集团中润制药(内蒙古)有限公司
目概况:石药集团中润制药(内蒙古)有限公司抗生素原料药产量约为全世界总产量的30%,目前已成为世界最大的青霉素原料药生产基地。我公司为该企业承建废水电化学催化氧化深度处理系统,其处理废水为经生化处理后的难降解废水,总水量6000T/D,废水经处理后达标排放。该项目于2013年3月通水,到目前运行稳定。
石药集团青霉素制药废水深度处理项目的成功运行,解决了青霉素制药废水长期以来治理的难题。该项目也获得新华网、新浪网、中国网、凤凰网、财经网、文汇网等众多资深媒体深入报道。菏泽睿鹰制药集团
项目概况:菏泽睿鹰制药集团生产的产品包括头孢类和青霉素类原料药、头孢类和青霉素类中间体、其他化学合成类原料药及中间体、氟系列和光化学反应产品等八大系列一百五十多个品种。其生产废水水量为5000T/D。
我公司为该企业承建废水电化学催化氧化深度处理系统,其处理废水为经生化处理后的难降解废水,废水经处理后达标排放。该项目于2012年10月通水,到目前运行稳定。

相关文章