纸浆造纸废水与城市污水厂进水混合处理的试验研究

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采用SBR工艺模拟污水厂活性污泥法处理纸浆造纸废水。试验结果表明,活性污泥法处理纸浆造纸废水效果良好,对NH3-N、TP、SS、COD以及BOD5的去除率分别达到99%,88%,99%,93%,97%。证明纸浆造纸废水与城市污水混合处理是可行的。
文章编号:1674-6139(2012)03-0112-03
造纸行业是中国污染环境最严重的行业之一。造纸工业的整个生产过程,包括从备料到成纸均以大量的水为介质,用于制浆、洗涤等用途。中国造纸工业的平均单位产品耗水量要比发达国家高出l倍以上,污染物的排放负荷很高,悬浮物(SS)、生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、色度都很高。如果不经处理或只经简单处理就将造纸厂的废水直接排放,会造成严重的水环境污染。但是如果单独建一座污水处理站处理造纸厂废水,则会大大增加造纸成本及处理难度。
城市污水处理厂进水主要来源于生活污水,尤其对于南方城市来说,降雨较多,污水浓度低。如果将少量的纸浆造纸废水引入污水处理厂与进水混合,经过稀释后,一方面增加了碳源,对低浓度污水的处理极为有利,另一方面,大大降低了纸浆造纸废水的处理难度,节约了处理成本。
广东某造纸厂主要以废纸和木浆为原料,生产箱纸板,瓦楞原纸等包装纸,年生产能力达40万t,每天产生废水2.5万m3~3万m3。废纸含有木质素、纤维素、糖类和醇类,以及抄纸过程中添加的施胶剂、润滑粉等。尤以废报纸、废杂志纸、废书纸为原料的脱墨制浆废水,还含有油墨、脱墨剂及增白剂等物质。废水经过气浮处理后用于制浆循环使用。与造纸厂直线距离大约1km的广东某污水厂采用改良A2/O氧化沟处理工艺,处理能力20万m3/d。拟将该造纸厂废水引入污水处理厂,与污水厂进水混合处理,实现环保节能减排的绿色处理方式。
本试验采用SBR工艺模拟污水厂活性污泥法处理纸浆造纸废水,以验证混合处理纸浆造纸废水的可行性。
1.试验器材与方法
1.1试验器材及装置
小型充气泵1台,流量4l/min,扬程400mm-Hg;充气排(5口)1个;充气胶管(与气石配套)直径Φ4mm,总长10m;小型变速搅拌器一台;圆柱形有机玻璃柱SBR反应器1个,SBR尺寸:直径Φ200mm,高H=0.5m;排水胶管:Φ10mm,长3m;曝气气石5个;铁夹5个,中号(调节气量);便携式DO仪1台;洗耳球1个;1000mL量筒1个;细口瓶10个;烧杯2个。
试验装置如图1所示。SBR反应器为间歇式进水,每天进水4次,每次运行6小时;底泥在初次试验时加入,不排泥;排水系统由排水胶管和洗耳球组成,采用虹吸原理排水;DO测定仪探头设置在水下中间位置,实时监控,据此来调节曝气量。

1.2试验方法
从氧化沟好氧区出水口取新鲜活性污泥5L,静沉半小时,用排水胶管将上清液排空,剩余活性污泥置于SBR反应器中。取污水厂进水40L,分成4份,每份10L,先取1份,按F/M=0.1加入造纸厂废水,混合均匀,取样进行常规检测。将混合液加入反应器中,开启搅拌器,慢速搅拌1小时(搅拌均匀后,取样20ml测MLSS),使活性污泥处于厌氧吸附状态。充氧3小时,快速搅拌,用便携式DO测定仪测定溶解氧浓度,通过增减曝气气石将DO控制在2mg/l左右。然后慢速搅拌1小时,使活性污泥处于缺氧状态,反硝化脱氮。静止沉淀1小时后取上清液,测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP。用虹吸排水胶管将上清液排空,底部活性污泥保留,按照以上操作步骤重复3次。
1.3分析方法
试验分析采用常规检测方法,如表1所示。

2.试验结果与讨论
经检测,污水处理厂进水如表2所示。

污水处理厂进水呈弱碱性,进水浓度较低;BOD5/COD=0.39,可生化性较好;BOD5:N∶P=20.2∶5.2∶1,碳源较低。
表3为造纸厂废水水质。

造纸厂废水呈弱酸性,有机物含量高;BOD5/COD=0.82,可生化性良好;BOD5∶N∶P=3262.3∶11.7∶1,碳源氮源均过量;重金属含量较少,对活性污泥不产生毒害作用。
表4为SBR处理效果。

造纸厂废水与污水处理厂污水混合后,混合水样pH呈中性,BOD5/COD=0.35,可生化性较好;BOD5∶N∶P=77∶8∶1,营养源较原污水处理厂进水大幅提高。造纸厂废水经污水处理厂污水稀释后,污染物的浓度大幅下降,有利于后续活性污泥的生物降解
图2为混合处理样各指标去除率折线图。

造纸厂废水经污水处理厂废水稀释后,采用活性污泥法处理效果显著,对NH3-N、TP、SS、COD以及BOD5的去处率较高,去除率分别为:99%,88%,99%,93%,97%。验证了污水处理厂活性污泥法处理造纸厂废水的可行性。循环试验过程中,NH3-N、SS去除率基本保持稳定;TP去除率逐渐增大,并趋于稳定;但BOD、CODcr的去除率有明显下降趋势,不利于长时间的循环处理,原因分析如下:
(1)造纸厂废水含有较多的难生物降解CODcr。首次试验时,活性污泥在厌氧条件下吸附大量的CODcr,其中包括难降解难溶性CODcr,在好氧条件下,BOD5被生物大量降解,但难降解CODcr一部分仍存在于水中,另一部分在微生物体内大量累积,影响处理效果,因此出水CODcr较高。后续试验时,上清液中难降解CODcr虽然被排走,但活性污泥中仍然存在,二次进水又携带了大量难降解CODcr,使其在活性污泥中的含量进一步增加,导致BOD5的降解也受到影响,因此出水CODcr、BOD5含量都有所增加。
(2)BOD5:NH3-N∶P=77∶8∶1;可生化性碳源偏少,使得BOD5的降解受到制约,也是出水CODcr、BOD5含量无法进一步降低的原因之一。
(3)由于SBR工艺无排泥措施,循环试验过程中,处于厌氧状态的活性污泥进行内源呼吸,大量细胞组织如细胞壁等进入水中,并不断积累,使可生化性逐渐降低。
3.结语
造纸厂废水与污水处理厂污水混合处理效果良好,对NH3-N、P、SS、COD以及BOD5的去除率均较高。建议在造纸厂内增加预处理工艺,如初沉池,以降低部分难溶性难降解COD的含量,便于后续处理。针对造纸厂废水与污水处理厂污水混合后碳源不足,可以考虑外加如糖蜜废水、酒厂废水等碳源,达到以废制废目的。

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