对含氮磷生产工艺废水“零排放"技术的研究

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随着节能社会和生态环境建设的不断深入,工业产生的废水处理,成为企业和环境部门保护环境的重要举措。据工程分析,废水主要污染因子为CODcr、氨氮、总磷。本文就“含氮磷废水零排放"技术进行了分析。
1.废水处理工程概况分析
该企业位于太湖流域,含氮磷生产工艺废水必须“零排放";此外,由于企业是专业生产水处理剂产品,全厂废水经有效处理后可以全部回用于吸收氯化氢废气,用于生产30%工业盐酸,且达到质量指标。
2.废水污染防治措施评述
2.1厂区排水系统设置
排水体制,厂区实行雨、污分流和清、浊分流原则;初期雨水由厂区内雨水管道系统收集后进入污水处理站。本项目在厂区内只设一个雨水排口,不设污水排放口。本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后作为HCl尾气吸收水回收套用;本项目无废水排放。
2.2污水处理方案
本套污水处理装置设计规模为300m3/d。污水处理工艺:将高浓度工艺废水打入高浓调节池,再经泵将高浓度废水打入一体化两相厌氧反应器,一体化回流7小时后打入预沉池置放1小时。将低浓度工艺废水、生活污水、水环真空泵废水、地面设备冲洗水、初期雨水等打入集水池,水位到池高度一半高度时,加石灰(10-15kg),调pH到10-11,曝气约3分钟,混匀后进入预沉池静置2小时。待预沉池内的上清液澄清后用泵讲上清液打入沉淀调节池中,预沉池内的积泥达到污泥浓缩池。沉淀调节池中的废水经泵打入交叉流好氧池,控制流量Q=7t/h,好氧池爆气控制溶解氧(DO)2-4mg/L,污泥沉降比控制SV20%左右,若SV>20%时,则由二沉池排泥到污泥浓缩池。经二沉池沉淀后的废水经活性炭过滤器过滤吸附杂质,然后进入双膜系统处理,确保回用水质不受盐分影响(双膜系统处理后的淡水回用于氯化氢废气吸收、用于制备30%工业盐酸);双膜系统处理后的浓水经蒸发后,残渣委托有资质单位处置,蒸发冷凝液收集进集水池处理。

污水处理工艺流程见图1。

2.3污水处理工艺去除效率论证
对污水处理设施处理后的氯化氢尾气吸收用水进行了监测,出水中污染物浓度均较低,CODcr30mg/L、氨氮5mg/L、总磷1mg/L、盐分100mg/L,可以用于吸收氯化氢废气制备30%工业盐酸,且满足客户质量要求。
2.4经济、环境效益
本工程总投资286.32万元,其中土建100.88万元,设备及安装调试185.44万元。废水处理运行成本为5.76元/立方米。自来水费为5元/立方米,可节约51026m3/a的自来水资源,节省自来水费255130元/年,此外,可减排CODcr3.66吨/年。由此可见,该污水处理站处理后的出水用作HCl尾气吸收用水有较好的环境效益和经济效益。
3.结论综上所述,从处理工艺、水量水质上来看,本项目运营后废水经污水处理站处理后用作HCl尾气吸收用水是可行的。解决废水问题的根本出路在于工艺改革,通过采用先进的处理工艺来减排废水。这方面国内已有许多成功的例子,预防和治理废水的污染是相辅相成的两个方面,如果既采用预防措施,又采用各种方法积极治理,并做到处理后的水循环使用,这不仅能降低水的消耗,而且能有效地减轻废水对环境的污染。

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