合理使用絮凝剂 降低洗水浓度

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1 概 况随选煤厂洗水闭路循环和环保要求的日益提高,絮凝剂在选煤厂中的应用越来越普遍。其合理使用,是选煤厂实现煤泥回收、洗水复用、保护环境的关键。对于选煤厂中易泥化页岩含量较高、产生大量难聚沉细泥的煤泥水处理,尤为重要。煤泥水中细泥粒度很小,表面带有很高的负电荷,阻止相互接近,长时间不能沉降。通过添加絮凝剂,发生复杂的热物理、化学过程,降低或消除颗粒间的排斥力,中和颗粒表面电荷,使颗粒结合在一起,体积不断增大。当颗粒聚集到一定体积时,便从水中分离,形成絮团,沉降速度大大提高。我厂采用跳汰、浮选联合工艺流程,70年代投产,设计能力3000000t,97年改扩建为4000000t大型现代化选煤厂。改扩建后,由于入洗原料煤中-0.5mm含量逐步增加,由原14%左右增加到17%左右,入洗矿煤品种增加,煤质变化大,造成煤泥水系统负荷加大,难以满足生产要求。2003年7月,过滤机增设自动加料装置。但由于入浮浓度较高,浮选机通过量受到约束。浮精煤产率低,洗水浓度不稳定,影响生产正常进行。为改善浮选入料,净化洗水,提高过滤机工作效率,分析后认为,应合理使用絮凝剂。
2 合理添加絮凝剂,降低洗水浓度选煤厂的洗水,主要由原煤浓缩机溢流、尾煤浓缩机溢流及压滤机溢流等组成。其中,原煤浓缩机溢流占70%,尾煤浓缩溢流占25%。2002年10月前,该厂原煤浓缩机溢流在15~130g/L间,生产任务大和生产时间较长时,更为突出,直接影响产品质量和产率,影响粗煤泥系统正常工作。为此,2000年曾投资近百万元增加了一套截粗环节,解决浮选入料问题,但未能从根本上解决。为此,通过多次试验,2001年5月,将絮凝剂配制成0.2%~0.5%加入尾煤浓缩机,使溢流水大有改善。如果生产稳定,洗水浓度一般稳定在30g/L以下。不仅提高了洗水质量,又改善了浮选稀释效果。但是,还未能解决原煤浓缩机溢流细泥在洗水中的聚集循环。2002年10月,将絮凝剂配制成0.1%~0.5%进行试验,主要观察浮选效果和溢流水浓度。通过两个月试验,溢流水稳定在20g/L以下。不仅循环水浓度得到解决,还改善了浮选效果,提高了浮选速度,入料煤浆浓度稳定。产品质量合格稳定,抽出率较以前提高了5%。我厂采用的是老式周边传动浓缩机。添加絮凝剂改善了沉降,由粗到细扩散沉降形成粗细集中沉降,减少了细泥向周边扩散,加快了沉降速度,减少煤泥在水中氧化程度,使新鲜煤浆直接入浮。原煤和尾煤浓缩机同时使用。2003年,全年洗水浓度完成13g/L,实现了清水洗煤。将压滤机溢流直接进入洗水改为进入尾煤浓缩机2次净化以来,班、日、月洗水浓度均在10g/L以下,洗水全部复用。改变了以往根据洗水指导生产,定期更换水的方式,实现了煤泥水闭路循环。提高了跳汰机分选效率,减少产品污染,提高精煤产率。
3 实现底流大排放,提高浮选机通过量添加絮凝剂后,原煤浓缩机沉降方式由扩散型变为集中混合型,沉降速度加快。根据浮选机最佳入料浓度(120g/L)制定排放制度,实现浮选机最大通过量,由试验前的约100m3/h提高到250m3/h左右,实现底流大排放,保证浓缩机清水层1.5~2m,减少了细泥积聚。存在问题是,长时间停车第一浮精灰偏高,通过采取浮选系统迟停早开办法使问题得到解决。改善浮选机入料条件,不仅提高了浮选机工作效率,且使产品各项指标较以前明显变化,浮选精煤灰分合格率、稳定率有较大改善,浮选精煤产率至少提高2%,尾矿灰分提高10%。
4 依靠科学技术,提高设备效率
(1)我厂浮精煤脱水采用PG-116过滤机。1998年,由吹风卸料改为强制脱料,脱落率达95%,但处理能力较低。尤其是浮选机通过量加大时,更不能满足生产需求。2002年7月,增设加料变频装置,使加料-转速-卸料闭路控制,消除了人为因素影响,产品水分、处理量等明显改善;工作人员由使用前6名减为2~3名。
(2)浮选加药自动化。根据入料、浓度、入料量,自动跟踪加药,实现PLC控制,加药更加合理,油耗仅0.9kg/t干煤泥,比计划减少0.3kg/t,且产品质量更加稳定。
5 严格控制各环节管理煤泥水系统是选煤厂工艺最复杂环节。为确保煤泥水工艺系统正常运行,我们控制主要工艺参数,加强煤质技术检查,制定合理操作制度,实现了既能调节、又能控制的运行模式,即底流排放制度、絮凝剂加药制度、过滤和浮选自动化运行模式和清水使用规定等,实现操作、考核、反馈、调整、闭路控制,完成精煤产率提高和降低洗水浓度目标。
6 主要效果通过合理使用絮凝剂和科学管理,有效实现了选煤厂浮选系统的主要功能:提高精煤产率,降低洗水浓度;各种消耗,除絮凝剂外,明显下降,电耗仅为计划的46%,油耗仅0.9kg/t干煤泥,大型设备真空泵、高压泵、煤泥泵等运行周期延长6~12个月。
(1)煤泥水系统实现闭路循环,堵绝了煤泥水外排,洗水控制在10g/L以下。
(2)精煤质量(灰分)指标降低2%。
(3)综合精煤产率提高1.5%。
(4)设备负荷减少866.9kW/h。
(5)洗煤机处理量由250t/h提高到325t/h。

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