新型钢铁酸洗废液混凝剂在造纸废水处理中的应用

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以钢铁酸洗废液,水玻璃和氯酸钠为原料制备了一种新型钢铁酸洗废液混凝剂(Si-PFC),并将其用于造纸中段废水的处理。结果表明:在常温,pH值为6~8,混凝剂的投加量为134mg/L的条件下,处理效果最佳。将经Si-PFC为134mg/L处理过的废水再经生物选择池、二沉池、混凝沉淀池处理后,出水水质达到了GB3544-2008《制浆造纸工业水污染物排放标准》的要求。本法具有工艺简单,成本较低等优点,是一项有应用前景的实用技术。
在饮用水、工业废水和废水污泥处理中,用到大量无机絮凝剂,主要有铝盐和铁盐,而混凝沉淀也是造纸废水处理常用的方法。近年来,随着环保事业的发展及对水质处理要求的提高,世界各国都在积极研制新型、高效、价廉、无毒的水处理药剂。钢铁酸洗废液是当用来清除需要电镀、喷涂的钢铁材料和元件毛坯表面氧化物的酸洗液中酸浓度低于5%,不能满足生产要求而更换下来的酸洗液。多年来,国内很多学者不断探索处理酸洗废液的处理方法,大体分为中和处理法、再生循环处理、再生产其他产品等方法[1-8],但钢铁酸洗废液含H+4%~10%,Fe2+5%~10%,pH<3~4,处理难度大,使得这些方法处理费用高,操作复杂,利用价值低,给钢铁企业带来不小的运行负担。因此,开辟新途径以加速钢铁酸洗废液的治理及综合利用,显得尤为重要。本试验采用的混凝剂硅酸钠改性聚合氯化铁(Si-PFC)就是利用钢铁酸洗废液制取的,它具有混凝效果好,原料价廉易得,处理费用低等优点,是工业钢铁酸洗废液以及造纸废水的经济有效的处理途径。
1.混凝剂的制备
1.1材料
净化后盐酸钢铁酸洗废液:全铁含量为10%~15%,盐酸质量分数为4%,Fe3+摩尔浓度为2.95mol/L;工业水玻璃:模数为3.2,SiO2质量分数为25%~27%;聚合氯化铝(PAC):Al2O3质量分数为27.0%;工业氯酸钠:NaClO3质量分数≥95%。
1.2仪器
722N分光光度计,JJ-4型六联搅拌器。
1.3分析方法
项目测试按《水和废水监测分析方法》中规定的标准方法。CODCr按重铬酸钾法;色度按稀释倍数法,浊度按分光光度法,悬浮固体按烘干恒重法。
1.4制备方法
在反应器中加入定量净化后的盐酸钢铁酸洗废液,开启搅拌器,控制搅拌速度100~500r/min,控制一定温度,匀速缓慢加入工业水玻璃与氯酸钠的混合液,加料时间1~5h,混合液加料完毕后搅拌0.2~1.0h出料,室温陈化24~48h即得不同颜色(由硅铁摩尔比决定)粘稠状产品Si-PFC。
2.试验部分
2.1废水水质
试验废水取自陕西西安奥辉造纸厂中段废水,初沉池废水的水质指标为:pH7.62,CODCr1068mg/L,浊度116.37NTU,色度400度。在常温下,pH为6~8条件下考察了Si-PFC混凝剂(Si/Fe摩尔比为20:1)对造纸中段废水的处理效果。
2.2试验方法
用JJ-4型六联搅拌器,在六个200mL烧杯中同时进行试验。在烧杯先加入造纸中段废水100mL,再加入一定量的混凝剂,先以200r/min的速度搅拌2min,使混凝剂充分分散在废水中,再以40r/min的速度搅拌10min,静置20min后取上清液,测定CODCr,浊度和色度等指标。
3.结果与讨论
3.1搅拌速度对混凝沉淀效果的影响
在混凝剂添加过程中,一般先用较快速度进行搅拌,使混凝剂与废水能充分接触。一旦混凝作用产生,搅拌速度就应该降低,避免破坏已形成的絮团。本试验采用快速(200r/min)搅拌与慢速(40r/min)搅拌相结合的方式,混凝效果好。
3.2投加量对浊度去除率的影响
如图1所示,随着混凝剂投加量的增加,废水浊度去除率开始会有显著的增长,而后再增加投加量,浊度去除率几乎没有改变。Si-PFC在投加量达到1mmol/L(134mg/L)时,浊度去除率达到43.68%,在1.25mmol/L时为44.03%,两个相邻的投加量之间去除率变化甚小。这是因为在投加量极少时,混凝剂不足以与废水中的胶体颗粒形成较大的絮凝体而悬浮在水中,只有少量的絮体能够沉降,因此浊度去除率不高;当增加投加量后,絮凝体会逐渐增大增多,大量絮凝体聚集在一起共同沉降,去除率逐渐提高并趋于稳定,以后再增加混凝剂的量,去除率也不再增加。由于工程应用中加大混凝剂的用量会相应地增加处理费用,同时混凝剂用量的增加会导致污泥量的增加,使得后续污泥处理难度加大,故确定Si-PFC的最佳投加量定为1mmol/L(134mg/L)。

3.3投加量对CODcr去除率的影响
由图2可以看出,随着混凝剂投加量的增加,CODCr去除率明显上升;在投加量为1mmol/L时,CODCr去除率达到最大58.49%;而在1mmol/L之后,投加量对去除率的影响总体趋势是缓慢下降的。这是因为混凝剂投加量少时,混凝不充分,去除率较低;随着混凝剂量的增加,混凝剂与水中胶体物质充分反应,混凝效果逐渐达到最佳;当投加量达到一定值后,继续增加混凝剂,会使胶体颗粒被混凝剂包围达到饱和状态,失去与其他物质结合的能力,从而不易凝聚沉降。此外,混凝剂自身也会增大CODCr值,导致去除率略有降低。

3.4投加量对色度去除率的影响
由图3可知,混凝剂在处理废水色度时混凝剂用量较少,Si-PFC在0.25mmol/L时脱色率达到了40.00%,此后随着混凝剂投加量的增加,色度去除率逐渐降低,在0.75mmol/L之后又逐步增加。随着投加量的增加,混凝剂对废水的脱色率之所以降低,是因为Si-PFC为铁盐混凝剂,使得水体带上Fe(Ⅲ)自身的颜色,导致色度逐渐增加,脱色率缓慢下降。

3.5投加量对SS的影响
由图4可知,随着混凝剂投加量的增加,Si-PFC对废水的SS去除率明显增加,在1mmol/L时去除率达到75%,在1.25mmol/L时为76%,这是因为随着混凝剂的加入,废水中的悬浮物质迅速脱稳凝聚,使悬浮物质明显降低,SS去除率上升,但当混凝剂用量到达一定量后,SS去除率趋于稳定。
3.6工艺运行结果
因为西安奥辉纸业的水处理工艺流程为初沉池+生物选择池+二沉池+混凝沉淀池,故将经最佳投加量即Si-PFC为134mg/L处理过的废水再依次通过生物选择池、二沉池、混凝沉淀池,其中混凝沉淀池仍用Si-PFC为混凝剂,处理后出水水质COD=147.67mg/L,SS=30mg/L,色度=70度,浊度=28.88NTU,达到了GB3544-2008《制浆造纸工业水污染物排放标准》的要求。

4.成本核算
同样用PAC处理试验废水,发现PAC与Si-PFC絮体形成过程基本相同,说明Si-PFC混凝性能较好,具体见表1。由表2可知,PAC混凝性能虽略优于Si-PFC,但Si-PFC有着巨大的成本优势,下面为Si-PFC与PAC的成本对比:制备一吨混凝剂Si-PFC需要盐酸钢铁酸洗废液(以铁含量计)418.44kg(废物资源化,费用为零);NaClO3132.73kg(663.65元,按市场价5000元/吨计);工业水玻璃(26%)86.31kg(47.47元,按市场价550元/吨计);纯净水426.39kg(112.80元,按桶装水5元/18.9升计),合计得Si-PFC的费用为850元/吨(考虑电费)。在悬浮物及大分子物质较多的废水处理中往往需要预处理混凝沉淀,一般PAC用量为300mg/L,核算得0.36元/m3(按PAC市场价1200元/吨计);若采用Si-PFC进行混凝沉淀处理,一般Si-PFC用量为134mg/L,核算得0.11元/m3,成本远低于PAC。


5.结论
(1)常温下,混凝剂Si-PFC最佳混凝条件:pH6~8,用量134mg/L,先以200r/min的速度搅拌2min,再以40r/min速度搅拌10min,静置沉降20min。
(2)最佳混凝条件下,浊度,CODcr,色度及SS的去除率分别为43.68%,58.49%,31%,75%,将经Si-PFC为134mg/L处理过的废水再经生物选择池、二沉池、混凝沉淀池处理后,出水水质达到了GB3544-2008《制浆造纸工业水污染物排放标准》的要求。
(3)混凝剂Si-PFC的生产原料来源丰富,充分利用钢铁酸洗废液,工艺简单,生产成本较低,处理废水时用量少,因此,费用较低,是一种理想的无机高分子混凝剂。

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